某鋼鐵廠轉(zhuǎn)爐二次煙氣瞬間產(chǎn)生量大、煙氣擴散面大、煙氣捕集難度大及投資費用、運行成本高等因素造成鋼鐵企業(yè)大氣環(huán)境污染嚴重。柳鋼轉(zhuǎn)爐廠現(xiàn)有3座35t轉(zhuǎn)爐,擴容改造后,轉(zhuǎn)爐裝入量達到45t,設(shè)計冶煉吹氧量為9000mj /h,冶煉周期34 min,其中吹氧時間為15-18 min,設(shè)計一次煙氣凈化系統(tǒng)處理最大煙氣量為32000m3/h。但近年來隨著鋼鐵產(chǎn)量的不斷增長,35t轉(zhuǎn)爐日前實際裝入量已達到47^-48 t,吹氧量達到11000 m3/h,冶煉周期為25-26 min,吹氧時間縮短為13-14 min,鋼產(chǎn)量也由2002年的168萬t提高到2003年的220萬t。由于轉(zhuǎn)爐裝入量的增加、冶煉周期的縮短、冶煉強度的加大,加上一次煙氣凈化系統(tǒng)未實施降罩操作造成爐氣燃燒率大,使轉(zhuǎn)爐煙氣的產(chǎn)生量大大增加,造成配套的一次煙氣凈化系統(tǒng)長期超負荷運行,其煙氣捕集能力已無法滿足煉鋼生產(chǎn)的實際需要。生產(chǎn)過程中,大量的二次煙氣從爐日外逸,造成轉(zhuǎn)爐廠房頂頻繁冒紅煙,嚴重污染大氣環(huán)境,破壞公司整體環(huán)保形象,影響周圍職工和居民的正常生活。本著節(jié)約投資、降低運行費用的原則,三座轉(zhuǎn)爐的二次煙氣采用一套除塵系統(tǒng)對轉(zhuǎn)爐二次煙氣凈化處理。
每座轉(zhuǎn)爐的含塵煙氣分別由二次煙塵爐前罩兩側(cè)的支管抽出,同時爐后設(shè)吸塵罩,爐前、爐后捕集的含塵煙氣在爐后匯合后進入干管,三座轉(zhuǎn)爐的煙氣在爐后最后匯合進入總管,接至長袋低壓脈沖袋式除塵器,凈化后的氣體經(jīng)風機由煙囪排至大氣,除塵器收集下的含鐵粉塵由汽車定期送到燒結(jié)廠再利用。
含塵氣體由風機的引力下通過管道進入脈沖除塵器,在擋風板的作用下,氣流向上流動,流降低,部分大顆粒粉塵由于慣性作用被分離出來落灰灰斗,含塵氣體進入中箱體濾袋的過濾凈化,粉塵被阻留在濾袋的外表面,凈化后的氣體經(jīng)濾袋口進入上體箱,由出風口排出。
隨著濾袋表面粉塵不斷增加,除塵器進出口壓差也隨之上升,當除塵器阻力達到設(shè)定值時,控制系統(tǒng)發(fā)出清灰指令,清灰系統(tǒng)開始工作。
首先電磁閥接到信號后立即開啟,使小膜片上部氣室的壓縮空氣被排放,由于小膜片兩端受力的改變,使小膜片關(guān)閉的排氣通道開啟,大膜片上部氣室的壓縮空氣由此通道排出,使大膜片兩端受力改變,使大膜片動作,將關(guān)閉的輸出口打開,氣包內(nèi)的壓縮空氣經(jīng)由輸出管和噴吹管噴入袋中,實現(xiàn)清灰。當控制信號停止后,電磁閥關(guān)閉,小膜片,大膜片,相繼復(fù)位,噴吹停止。被抖落的粉塵落入灰斗,經(jīng)排灰閥排出機外。