隨著我國的汽車工業(yè)高速發(fā)展,與其相關(guān)聯(lián)的橡膠工業(yè)也迅速崛起,在工業(yè)領(lǐng)域占據(jù)重要地位。美國橡膠制造者協(xié)會的調(diào)查結(jié)果顯示,橡膠生產(chǎn)中的混煉、熱煉、擠出、壓延和硫化工序的有機(jī)類有害廢氣污染物排放量分別為140,72.8,75.2,102和49g/噸膠,其中硫化工序的產(chǎn)污最為嚴(yán)重[2]。硫化工序的高溫塑煉和氧化過程中,容易產(chǎn)生有害的物質(zhì),與此同時,沸點較低的原材料和有機(jī)溶劑被釋放出來,產(chǎn)生較為密集的煙氣,且伴有難聞的惡臭氣味。該廢氣成分復(fù)雜,主要污染物為揮發(fā)性有機(jī)物和硫化物。硫化廢氣以多種方式排放到環(huán)境中,嚴(yán)重地破壞了自然環(huán)境,并對人類的生存和健康產(chǎn)生了巨大威脅。因此,針對橡膠行業(yè)硫化廢氣的處理迫在眉睫。
硫化廢氣常規(guī)控制技術(shù)有吸附、吸收、氧化和生物法等。吸附技術(shù)對多種惡臭物質(zhì)有吸附能力,投資較低,但運行成本高,飽和吸附劑需再生,能耗高[6]。吸收法對水溶性的惡臭物質(zhì)處理效率高,藥劑消耗量大,運行成本高,二次污染嚴(yán)重,需多級處理。氧化法一般包括臭氧和光催化氧化,其中臭氧氧化處理效率高,設(shè)備簡單,但運行費用高且臭氣與臭氧難以充分混合。光催化氧化占地面積小,運行成本較低,適用于低濃度、大流量的廢氣治理,其弊端在于設(shè)備投資高、處理負(fù)荷低,水含量大及粉塵含量大的廢氣影響其去除效率[8]。生物法運行費用低,無二次污染,可在常溫常壓下進(jìn)行,設(shè)備簡單,但不適合處理生物毒性強的廢氣,且長期停用需重新培養(yǎng)微生物。因硫化廢氣具有濃度低、排放量大以及成分復(fù)雜多變等特點,所以僅使用其中一種處理方法很難達(dá)到令人滿意的效果。因此,在實際廢氣處理中通常采用多種技術(shù)耦合的處理工藝。
一、廢氣特性和處理工藝
1.1 廢氣特性及處理要求
浙江某橡膠企業(yè)主要生產(chǎn)三元乙丙再生膠,在硫化過程中會排放出帶有強烈刺激性氣味的廢氣,主要由油煙、揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)、H2S和NH3等組成。廢氣經(jīng)處理后直接排放,排氣筒高度為15 m。顆粒物和NMHC 指標(biāo)執(zhí)行《橡膠制品工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 27632-2011):顆粒物≤12 mg/m3,NMHC≤10mg/m3;H2S排放速率和臭氣濃度執(zhí)行《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)值》(GB14554-1993):H2S≤0.33kg/h,臭氣≤2000。
1.2 設(shè)計工藝流程
該公司原有廢氣處理工藝已采用“兩級噴淋+兩級活性炭”組合技術(shù)。該工藝在運行初期處理效果顯著,但運行一段時間后導(dǎo)致活性炭吸附飽和,則使得其處理效果顯著下降且不能滿足相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)。本工程針對廢氣處理現(xiàn)狀,對其進(jìn)行了相應(yīng)改造,設(shè)計了一套“兩級堿噴淋+兩級活性炭+光催化除臭”組合工藝,流程示意圖如圖1 所示。企業(yè)廢氣設(shè)計風(fēng)量為20000m3/h,堿噴淋設(shè)備可有效吸收H2S等溶于水的酸性臭氣,且對于部分水溶性強的VOCs也有很好的去除效果。通過活性炭吸脫附,可將難溶于水的有機(jī)物去除,降低廢氣非甲烷總烴濃度,同時吸附臭氣。光催化裝置中產(chǎn)生的自由基可使得有機(jī)物徹底礦化,達(dá)到相應(yīng)廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)。
該工藝中光催化裝置經(jīng)優(yōu)化后具有以下優(yōu)點:
(1)使用綜合凈化技術(shù)激發(fā)紫外光,裝置1 米處紫外光照強度提升至250μw/cm2 以上;
(2)采用高速空氣流涂覆技術(shù)對紫外石英燈管覆膜,大大減小燈管漏氣率,并加強燈管的使用壽命,從8000h 提高到14000h,節(jié)約運行成本;
(3)采用穩(wěn)定技術(shù)將催化劑負(fù)載到陶瓷基載體上,陶瓷基有較大的比表面積(500~700 2/g),有很好的吸附性能,大大增強了光催化效率。
二、主要構(gòu)筑物及工藝參數(shù)
2.1 噴淋塔(兩套)
設(shè)備材質(zhì)為聚丙烯(PP)塑料,空塔氣速1.0m/s。兩層填料(含鮑爾環(huán)Ø5 mm PP 填料),每層高1.5m,各配
備一只PP 螺旋噴嘴,噴淋密度為1 m3/(m2•h)。該設(shè)備含有包括PP 加藥槽在內(nèi)的自動加藥池。
2.2 活性炭吸附裝置(兩套)
設(shè)備材質(zhì)為304 不銹鋼。
2.3 高效油水分離器
設(shè)備材質(zhì)為304不銹鋼。
2.4 光催化凈化集成系統(tǒng)
2.5 引風(fēng)機(jī)(兩套)
設(shè)備材質(zhì)為碳鋼,靜壓3500Pa,功率45kW,變頻控制,電機(jī)防爆。
2.6 干式過濾器(兩套)
設(shè)備材質(zhì)為碳鋼。
2.7 排氣筒
設(shè)備材質(zhì)為纖維增強復(fù)合材料,配備井字架、纜風(fēng)繩、避雷針、采樣口、采樣平臺、防雨帽、排液口等。
三、工程運行分析
3.1 運行效果
廢氣處理工藝改造前后排氣口各指標(biāo)濃度和去除效率分別見表1和圖2。改造前廢氣處理系統(tǒng)出氣口H2S 濃度為0.01mg/m3,臭氣濃度為1140,均能達(dá)到國家排放限值。但由于臭氣較為敏感,雖低于國家規(guī)定的濃度值2000 的排放要求,但惡臭味依然明顯導(dǎo)致鄰避效應(yīng)問題突出。油煙和NMHC 濃度分別為24.3 和12.3mg/m3,均超出了標(biāo)準(zhǔn)限值的12和10mg/m3。H2S 因其良好的水溶性,在改造前的處理設(shè)備中的去除率可達(dá)到82%。處理設(shè)備進(jìn)口中油煙含量偏高,處理效率需達(dá)到85 %以上才能達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn),而“兩級噴淋+兩級活性炭”組合工藝對油煙的去除率僅為68%,臭氣去除率為46%,NMHC 去除率則低至24%。處理效果不理想是因為改造前的處理工藝存在明顯弊端:一方面,油煙、某些NMHC、臭氣中的苯系物等廢氣水溶性較差,難以通過堿噴淋去除;另一方面,活性炭對廢氣的吸附量有限,尤其是堿噴淋處理后廢氣未進(jìn)行干燥直接進(jìn)入活性炭吸附箱時會攜帶大量水汽,與廢氣形成吸附競爭,使活性炭更快達(dá)到吸附飽和,導(dǎo)致對污染物的吸附效果驟減。
改造后廢氣處理系統(tǒng)出氣口油煙、H2S、NMHC和臭氣濃度分別為6.23、0.006、0.18 mg/m3 和217,均達(dá)到了國家排放標(biāo)準(zhǔn),處理效率分別為92%、89%、99%和90%,處理效果顯著。這是由于高效油水分離器可針對性去除含油物質(zhì),提高油煙去除率,降低出氣口油煙含量。光催化氧化裝置使用陶瓷基光催化劑,并與綜合凈化技術(shù)耦合,增強斷鍵能量,打開化學(xué)鍵,分解有害廢氣,可將前段廢氣處理工序殘留的難溶性有機(jī)物徹底氧化為無污染的CO2和H2O,污染物去除效率從原來的65 %提高至87%。即使使用一年之久,去除效率仍穩(wěn)定在82%以上。處理末端的活性炭箱可應(yīng)對廢氣量大,前端處理不徹底的情況,保證了廢氣的達(dá)標(biāo)排放。
四、結(jié)論
針對橡膠行業(yè)產(chǎn)生的硫化廢氣,本工程采用“兩級堿噴淋+兩級活性炭+光催化除臭”組合工藝,處理后排氣口油煙、H2S 和NMHC 和臭氣去除率分別達(dá)到92%、89%、99%和90%,濃度均滿足《橡膠制品工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB27632-2011)和《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)值》(GB 14554-1993)。工程實例證明“兩級堿噴淋+兩級活性炭+光催化除臭” ”組合工藝對硫化工段產(chǎn)生的濃度低、排放量大、成分復(fù)雜多變的廢氣具有良好的處理效果。整個處理系統(tǒng)具有較強的適應(yīng)性、實用性和先進(jìn)性,取得了較好的環(huán)境效益和社會效益。
來源:《廣東化工》